首先,给大家讲一下机车淋雨试验的重要性。

内燃机车的淋雨试验是为了验证司机室玻璃的密闭性,雨水打落在玻璃上,要保证车窗严丝合缝,绝不能渗水,司机操纵台上有很多电器呢!

在“淋雨试验所”配有专用的喷水枪,集水、排水结构,还距离检修车间非常近,一旦发现密闭性不好的,可以马上施修,非常便捷。

但自从2017年6月上旬,2.5千伏电网开通后,一个安全问题出现了。

是什么问题呢?

淋雨试验点距离高压电网线较近,喷水枪喷出的是水雾状态的液滴,在风力的作用下,水雾极有可能与旁边的高压网连电——哇,想想就很害怕捏。

那么换一个地点进行淋雨试验不就得了?

哪有那么简单。

首先,这涉及到反复调车转线的问题,不仅增加了兄弟车间的作业任务量,更影响了机车交车时间和劳动效率。而且,淋雨试验点的喷水和排水系统都是现成的,如果换了地方,需要从新搭建这些设施,成本上很不划算。

咋办?咋办?

似乎是两难的问题,一边是保障安全,一边是保证效率,哪一个都难以舍弃。

没关系,我们段可是有动手能力极强的工匠,解决这个问题不在话下。

话说齐检修的配件组工长田永久主动承担了淋雨设备的改进任务,他从2017年6月上旬开始立项,画出新“淋雨器”的结构图。

我们来结合图纸,介绍一下这个升级版的淋雨器是咋工作的?

田永久购买了两个直径不同的白色PVC塑料管,粗管可以套在细管外面。

他又将外管的上面均匀、密实地钻出一直排圆孔(这就是未来的淋水孔),再将外管两端密封好。

把外管套在内管外面,然后将铁管穿过两根管的中心位置,做好密封。

接通水源后,水流先是充满了内管,然后均匀地从内管的横槽向下流出,随即灌满外管,最后由外管上的孔洞中流出。这样,既保证试验水流能够均匀下滑,又不会形成水雾,也就消除了高压电的威胁。

从试验阶段到今天,田师傅的自制安全卫士已经在三十台机车的淋雨试验中被使用过,效果满意率达到了100%!

看来,我们的师傅聪明着呢,只要动动脑,就能自制出这么有用的“安全卫士”,花不了多少钱,收效可是满满的!在这里,给他一个大大的赞哦!

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